液壓剪板機(jī)我們在日常使用的時候多多少少會 出現(xiàn)一系列的問題,那么液壓剪板機(jī)剪10mm液壓剪板機(jī)傳動部件出現(xiàn)溜車,我們一起來看看原因及處理方法!
離合器和制動器是機(jī)械設(shè)備常用的傳動部件,離合器控制切斷動力,制動器保持設(shè)備運(yùn)動,所以也是十分重要的配置,今天在這里,我們要為大家介紹一下由這兩傳動部件引起剪10mm液壓剪板機(jī)故障的情況,現(xiàn)象就是機(jī)床出現(xiàn)溜車,其原因及解決措施介紹如下。
1.原因:剪10mm液壓剪板機(jī)制動器產(chǎn)生的制動力太小,主要有3個方面:制動器彈簧壓力調(diào)整太;制動器彈簧長期使用彈性下降;摩擦鑲塊磨損較重,導(dǎo)致制動力矩下降。
解決措施:調(diào)整制動器壓縮彈簧和制動器推桿的調(diào)整螺栓;更換制動器壓縮彈簧;更換摩擦鑲塊。
2 .原因:離合器從動盤與中間套滾鍵,導(dǎo)致傳動不能脫離。剪10mm液壓剪板機(jī)離合器從動盤與離合器主動盤在沒有通壓縮空氣時是分開的,各自運(yùn)轉(zhuǎn)互不影響;只有當(dāng)通氣后,靠摩擦鑲塊摩擦力將離合器主動盤、離合器從動盤連接起來同時運(yùn)轉(zhuǎn)。軸承內(nèi)圈靠軸套調(diào)整間隙,外圈靠壓蓋壓緊調(diào)整間隙。
解決措施:修離合器從動盤內(nèi)孔(加大、找正、找形位精度),并重新插鍵槽,再配作中間套和鍵。
3.原因:離合器活塞密封圈老化損壞或離合器活塞與離合器缸體研損,導(dǎo)致頂力不足。
解決措施:將剪10mm液壓剪板機(jī)離合器活塞拆下來,鍵是固定在活塞外圓上與活塞一起在氣缸內(nèi)孔上滑動,檢查活塞外圓,看是否有研磨亮點(diǎn),如有需用砂紙打磨后使用。檢查密封圈完好情況,如有損壞更換密封圈。
4.原因:制動器活塞與制動器缸體發(fā)生研磨,導(dǎo)致剪10mm液壓剪板機(jī)制動器推桿不能到位,不能壓實摩擦鑲塊,使制動力減小。
解決措施:檢查配合表面,如有研磨,會有很多的鐵屑、氧化鐵皮之類的臟東西,用鋸條、鋼絲刷等清理掉后,用煤油清洗一遍,露出光滑的表面,高點(diǎn)也用砂紙打磨好。
以上就是剪10mm液壓剪板機(jī)的傳動部件出現(xiàn)故障引起機(jī)床設(shè)備有溜車現(xiàn)象的內(nèi)容,溜車就是設(shè)備停機(jī)之后還在運(yùn)作,但這個運(yùn)作行為肯定是不正常的,只能說明我們的傳動設(shè)備出現(xiàn)故障,具體故障就如以上內(nèi)容所介紹的。
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